Creo que están en linea con lo esperado. Ha vendido menos gas porque su principal pozo de extracción en el Golfo de México ha estado parado por mantenimiento (de esto ya avisaron). Han puesto 3 pozos más a trabajar en Texas que es donde han conseguido mejores resultados de extracción y piensan poner 2 más. El segundo semestre debería ser bastante mejor.
Esto es de la Conference Call del Q1:
La producción para el trimestre fue de aproximadamente 4.5Bcfe o 50 millones de equivalentes cúbicos por día en comparación con los 57.6 millones del trimestre del año anterior, y en el extremo inferior de nuestra guía para el trimestre.
Nuestra orientación para el próximo trimestre se estima en 41 a 46 millones por día, el punto medio es aproximadamente un 13% inferior al primer trimestre debido a dos cosas. A mediados de mayo no se detuvo la segunda etapa de compresión de la planta para el campo de la isla Eugene, lo que provocó el cierre de ese campo durante aproximadamente dos semanas. Ese campo contribuyó aproximadamente el 60% de nuestra producción total de la compañía durante el primer trimestre.
Entonces, la planta encerrada constituye aproximadamente dos tercios de la caída de un trimestre a otro. También contribuye la producción trimestral más baja es el hecho de que nuestros pozos Sidewinder y Gunner que realizamos en el segundo trimestre están siendo perforados secuencialmente desde un solo pad y luego se completarán con un enfoque de fracturamiento fraccionado, con producción esperada en julio. . Por lo tanto, no agregaremos ninguna producción nueva de la perforación durante el segundo trimestre para ayudar a compensar un declive normal. Si el tiempo funciona como pronosticamos, lo que debería traer dos nuevos pozos en la producción durante el tercer trimestre, los gastos operativos totales, excluyendo la producción y los impuestos ad valorem, fueron de $ 6.1 millones para el trimestre, que está en el punto medio de nuestra guía y comparable al año anterior trimestre a pesar de siete pozos adicionales en nuestro campo del oeste de Texas.
Y revisando la presentación 8K para el primer Semestre al final
la producción ha sido de 43
Tres meses terminados el 30 de junio de 2018 Comparado con tres meses terminados el 30 de junio de 2017
Ventas y producción de gas natural, petróleo y NGL
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Reportamos ingresos de $ 18.4 millones por los tres meses terminados el 30 de junio de 2018, en comparación con los ingresos de $ 20.3 millones por los tres meses terminados el 30 de junio de 2017. La disminución en ingresos fue atribuible principalmente a una menor producción de gas relacionada en gran parte con un cierre en los campos holandés y Mary Rose debido a la instalación de un compresor, parcialmente compensado por el mayor porcentaje de producción de petróleo y el beneficio de los precios más altos del petróleo y los líquidos del gas natural.
La producción equivalente total fue de 42.4 Mmcfe / d para los tres meses terminados el 30 de junio de 2018, en comparación con 58.0 Mmcfe / d en el trimestre del año anterior. Esta disminución anual esperada en volúmenes de producción equivalentes se mitigó en parte por el hecho de que el porcentaje de producción de líquidos de petróleo y gas natural de mayor valor aumentó del 32% al 41%.
A medida que avanza el año, ese porcentaje debería seguir aumentando debido a nuestro programa de perforación ponderado por petróleo. Los tres meses terminados el 30 de junio de 2018 incluyeron una disminución de 4.2 Mmcfe / d en la producción debido al tiempo de inactividad relacionado con la instalación y mantenimiento de un compresor costa afuera y una disminución de 0.7 Mmcfe / d en la producción debido a la venta de nuestras propiedades en el Condado de Karnes.